发布日期:2022-10-04 浏览次数:次 科研问题问AI
油井计划关井对油田开发效果的影响
宣召利
摘 要:结合油井计划关井的实例,说明合理关井后,注采系统发生变化,油井受效方向增加,调整了油水井的平面矛盾及层间矛盾,改善了油层的动用状况,取得了增油和降水效果,达到了稳油控水的目的,是改善油田开发效果的有效手段。
关键词:计划关井 改善 效果
一、开采简历
SFT油田F407区块位于安达市和大庆市肇州县交界处,卫星油田与宋F屯油田已开发区之间。地层厚度41~53m,平均厚度为49m,由北向南逐渐减薄。从沉积特征分析,本区储层主要分为分流河道条带砂、三角洲内前缘断续席状砂二种沉积类型。总体上看油水分布为上油下水,但由于构造位置不同,同一构造的岩性变化快,使油水分布没有统一的油水界面。油层内9个小层均有发育,但单井有效厚度小,钻遇层数少,单层有效厚度又薄,一般只钻遇3~5个小层。采用300×300m井网布井,反九点法面积注水。储层润湿性为弱亲水,平均孔隙度为22.6%。动用含油面积24.75×104Km2,地质储量716.66×104t,平均单井砂岩厚度7.2 m,有效砂岩厚度3.2m,预测产量4.2t,泵挂深度1454m,油层中部深度1560m;到2009年8月为止累积产油34.9943×104t,累积注水102.6993×104m3,累积注采比1.54,采出程度为4.88%,采油速度为1.17%,水驱控制程度低60.8%。F407区块于2004年9月开始投产,目前共有油井169口,水井74口。2005年以来某队共计划关井12口,关井前日产液21.9t,日产油为0.0t,平均动液面1447m,统计与关井较早的11口井相连通的正常生产的34口井资料,关井前与关井后对比,日产液上升了11.5t,日增油6.8t,综合含水上升1.7个百分点,平均动液面上升42m,有效地提高了水驱油效率,从一定程度上调整了油层平面矛盾。
二、油井计划关井后,地层压力得到恢复
由于这部分油井采出的都是水,关井后,这部分水存于地下起到了驱油作用。如F19井组,共连通周围8口采油井,其中F466全出水关井后,日降液4.2t,井组注采比由1.31上升到1.68,提高了注入水的利用率。井组动液面上升,地层压力得到恢复。F19井组在F466高含水关井后,注水压力由7.0Mpa上升到8.6Mpa,吸水量有所下降,井组其它7口油井平均单井日增液0.7t,日增油0.5t,综合含水上升了1.2个百分点,平均动液面上升了25m。统计有测压资料的2口井,进行关井前后对比,地层压力由10.73MPa上升到11.37Mpa,上升了0.64Mpa,说明高含水油井关井后地层压力有所回升。
三、注采系统发生变化,油井受效方向增加
在注水开发的油田中,注入水波及体积系数是注入水所占的孔隙体积与地层孔隙体积的比值。即:
η1=As×Hs/AH ,(1)
式中:η1—波及系数;As、Hs—波及面积、波及厚度;A、H—原地层面积、原地层厚度
也就是说,在地层孔隙体积V=AH不变的情况下,增加地下的存水率,会使注入水的波及体积系数增大。根据洗油公式:
η2=(So-Sor)/So=(1-Sor)/So,(2)
式中:η2—洗油效率;So—原始含油饱和度;Sor—残余油饱和度
通过分析,注入水波及体积增大,水占据的孔隙空间增加,残余油饱和度减小,驱油效率就会提高。而根据采收率公式:
η= As •H s •Φ•So-As •H s •Φ•Sor/A•H •Φ•So
=( As •H s/A•H )[(So-Sor)/So],(3)
由(1)、(2)、(3)式得出:η=η1×η2
公式表明,注水开发的采收率与注入水波及体积及水驱油效率成正比,注入水波及体积增加,水驱油效率增加,采收率自然提高。F407区块是采用反九点法面积井网注水开发,油井计划关井后,采出井点减少,扩大注入水的波及体积,油井受效方向增加,注采系统发生变化,使得邻井的供油面积增加,驱油效率增加,受到比较充分的注水效果,达到了增油降水的目的。
四、有效地调整了油层平面矛盾,改善了注水井的吸水剖面
油井计划关井后,高水淹区没有采出井点,地层压力逐步恢复从而使注入水的流动方向发生改变,低水淹区注水效果提高,从而调整了油层的平面矛盾。例如F466井于2006年6月关井,与其连通的2口油井F462、464关井前后数据对比,到2006年12月,F462井日增油0.9t,综合含水稳定,动液面上升75m,F464井日增油0.5t,综合含水稳定,动液面上升38m。由此说明高含水油井计划关井后,平面矛盾得到了缓解,油层动用状况得到改善。全出水井计划关井在调整油井间的平面矛盾的同时,也调整了注水井的吸水剖面。F2363井,日影响产液量3.2t,这部分液量存于地下使得与其相连通的水井F2365吸水剖面发生变化,见表1。2006年3月与2007年11月份对比,关井前PI22、PI52、PI62、PI9几个主要吸水层相对吸水量分别占全井的19.04%、58.18%、18.58%、4.20%,到F2363关井后2007年11月测得吸水剖面PI22、PI52、PI62、PI8、PI9、PI9层相对吸水量分别占全井的19.69%、30.71%、22.05%、14.17%、4.72%、8.66%,其中PI52层相对吸水量下降了27.47%,PI22、PI62、PI8、PI9、PI9层相对吸水量增加了0.65%、3.47%,14.17%、4.72%、4.46%。说明F2365井的吸水剖面得到了调整,水井的动用状况发生了改变,该结果反映在油井上表现为井组产油量上升,综合含水下降,平均动液面上升。例如与注水井F2365井连通的F2163井日产液由2.0t上升到3.2t,日产油由1.9t上升到2.8t,综合含水稳定在7.0%和10.0之间,动液面由1385m上升到1258m,上升了127m。低效井采取关井措施,调整了油水井的平面矛盾及层间矛盾,改善了油层的动用状况,取得了增油和降水效果,是稳油控水工作中改善油田开发效果的有效手段。
五、结束语
合理的计划关井后,能够及时有效地调整油层的平面矛盾,扩大注入水的波及体积。合理的计划关井后,在不增加投入的前提下,增加了油井产量,取得了较好的经济效益。合理的计划关井后,水驱控制程度提高,可以减缓含水上升速度。
参考文献:
[1] 葛家理.油气藏渗流力学[M].北京:石油工业出版社,1995.